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2005-S-025 冶炼低浓度SO2烟气两转两吸制酸技术工程

2008-07-16 10:57:21

工程所属单位

深圳市中金岭南有色股份有限公司韶关冶炼厂

技术依托单位

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

工程分析

一、工艺路线

转化工序是整个制酸工艺的重要工序。SO2烟气经过净化、干燥后,由SO2主鼓风机送入转化系统。风机出口烟气温度约50~65 ℃,经4#a、4#b和1#热交换器预热后,温度达到420 ℃左右进入转化器,在钒触媒的催化作用下,先经三层触媒进行一次转化,生成SO3后送至一吸塔进行一次吸收,吸收后的烟气经过3#a、3#b和2#热交预热后再进入第四层触媒进行二次转化,SO2进一步转化成SO3,再送入二吸塔进行二次吸收。烟气经过两次转化和两次吸收后,SO2总转化率达到99.50%以上,合格的尾气经120 m的烟囱排空。若生产不正常、尾气中SO2浓度较高时,可采用氨吸法回收制酸尾气中的SO2,尾气合格后方可排放。

二、关键技术

针对烧结烟气制酸具有SO2浓度低(3%~5%)、浓动大、开停机频繁的特点,采用(3+1)两次转化流程,为了解决低SO2浓度(3%~5%)下转化系统的自热平衡问题,在设计上采取了以下几点关键措施:①采用蓄热能力强的大型球拱转化器。②采用传热效率高的空心环缩放管换热器。③在二次转化段(第四段)采用丹麦托普索公司生产的VK38环状催化剂,确保二次转化率达到92%以上。④一次吸收采用高温吸收工艺。⑤加强管道保温,减少系统热损失。通过采取以上措施,生产过程中SO2总转化率达到99.50%以上。

工程规模:该工程从1997年开始进行可行性研究,1998年动工,到2000年12月完工并投入使用,历时4年,耗资近1 亿元。

主要技术指标

1.处理烟气量:100 000 m3/h

2. SO2浓度范围:3%~6%

3. SO2总转化率:99.50%

4. SO3吸收率:≥99.80%

5.年产酸量:150 000 t

6.吨酸氨水单耗:<2 kg

 

工程运行情况

硫酸系统技术改造工程于2000年底完工,并于2000年12月11日投入生产。从生产的情况来看,转化系统运行情况良好,各项工艺技术指标稳定,并且都达到设计要求,与改造前相比有较大提高;投产至今,SO2转化率均保持在99.50%以上,尾气SO2排放体积浓度约为120×10-6,远远低于广东省地方标准,酸零排放合格率达100%。取得了良好的经济效益和社会效益。


经济效益分析

1.年产酸量增加6 000 t,增加产值160 万元。

2.年节省氨水(浓度为18%)6 000 t,可节约生产成本420 万元。

3.进口SO2风机采用变频调速,年可节约电费118万元。

环境效益分析

该工程投入运行后,尾气SO2排放体积浓度由改造前的400×10-6下降到100×10-6,每年可减少SO2排放量达600多t,大大改善了厂区及周围的大气环境质量,取得良好的环境效益。

获奖情况

2002年被中国有色工业协会、中国有色金属学会评为中国有色金属工业科学技术二等奖。并因为制酸尾气浓度低、被中国企业联合会评为第八批中国企业新纪录。